探讨高密度聚乙烯装置反应器飞温原因分析及对策

2022-09-12

乙烯生产装置当中高密度聚乙烯 (HDPE) 装置是其中的重要构成部分, 由催化剂活化、产品掺混、原料精制、聚合反应、稀释剂回收、聚合物脱气、挤压造粒等单元构成。其优点主要体现为操作成本低, 流程简单, 能耗、物耗少, 具有很高的单程转化率, 产品质量优良等, 这一工艺对于乙烯催化聚合生产聚乙烯来说是主要的工业化生产方式之一。本课题研究主要分析了这个装置曾经出现过的反应器飞温事件, 探讨了引起事件的因素, 最终找出预防问题的措施。

一、反应器飞温的危险性

乙烯聚合反应所产生的热量十分惊人, 每次生产出一千克的聚乙烯, 其产生的热量大约为三千四百焦耳, 一旦出现了操作失误, 出现反应器飞温的可能性极大, 这就会导致在稀释剂中溶解的聚乙烯粉料会出现条形或者是块形, 从而导致许多的主要设施和管道线路中出现堵塞的情况, 促使装备不能正常运作, 其清洗工作也是十分复杂的, 对生产效率产生直接的影响, 进一步造成经济上的损失, 由此可见, 反应器出现飞温之后, 其产生的危害是不可估量的。

二、某厂两起事故产生概述以及产生的原因探讨

1. 第一次事故概述

(1) 事件发生过程

下午两点设备开工运作, 在两台反应器中注入乙烯, 构建乙烯的浓度。到了两点三十八分钟时, 将催化剂以每小时0.5千克的计量注入, 这时, 乙烯的浓度是4.73mol/%, 其进料的量为每小时4.656吨, 第一反应器是94.21℃。到了四十二分时, 催化剂开始以每小时1千克的计量注入, 这时, 乙烯的浓度是6.88mol%, 其进料量是每小时5.302吨, 第一反应器是97.62℃。到了五十七分钟时, 第一反应器达到了100.34℃, 显然到达极限, 设备终止运作。而后来检测结果显示, 是旋流器被堵塞了, 清理就耗费了三天的时间。

(2) 原因探讨

在开始工作前, 当乙烯的浓度达到了目标值之后, 有关人员并未暂停进料, 而是一直保持着较大的进料计量, 这就会导致乙烯的浓度在催化剂注入后一直处于上升状态, 而且, 催化剂的注入量得到提升的时间十分短暂, 相差只有四分钟。因此, 此时的乙烯浓度十分高, 而且催化剂的量也较大, 所以其反应十分剧烈, 进一步释放出了大量的热量, 导致了反应器的温度大幅度提升, 而这样一来, 反应速度会随之加快, 形成一种恶性的循环往复, 反应器的温度得不到控制, 出现飞温事件。

2. 第二次事故概述

(1) 事件发生过程

由于夹套水a换热器循环水某一侧的进口过滤器出现了堵塞, 而且, 设备生产的负荷不高, 对于b换热器单个运行是满足的, 设备决定要清洗过滤器。上午八点五十六分时, 隔离了a换热器, 这时, 两台反应器分别达到了101.23℃和102.17℃, 经过六分钟后, 其温度迅速上升, 到了九点十分时, 已经高达105.29℃和106.65℃, 超出极限数值很多, 设备停止运作。后来检测结果是脱气单元的一节管线被堵塞了, 而清理就耗费了两天时间。

(2) 原因探讨

在对a换热器进行隔离时, 有关的人员没有充分考虑到换热器出口的温度变化, 应当依据温度变化慢慢关闭阀门, 而工作人员却在十秒之内将所有的阀门全部关闭, 这就导致换热器不能及时撤出反应热的作用中, 从而导致反应后释放的热量不能有效得到排除, 在夹套水系统中和反应器中出现堵塞和堆积, 从而进一步导致两台反应器的温度在短时间里得到了急速上升, 出现飞温事件。

通过上面的分析我们可以总结出出现飞温事件的原因:首先, 反应器中的聚合反应过于强烈, 释放大量的热量;其次, 夹套水系统出现了故障, 导致热量不能得到及时有效的释放;第三, 在反应器中, 相关的进料计量的浮动较大, 不够稳定;第四, 新的催化剂导致其浓度和活性得到大幅提升;第五, 循环的冷却水出现突然终止的情况;除此之外, 还有许多的因素会导致出现飞温事件的发生, 需要在具体的工作中逐步探究。

三、有效应对飞温事件的对策

1. 防控对策

就该套设施来看, 需要采取下列防控对策来预防飞温事件:

(1) 当使用的新的催化剂之后, 要适时对反应器的温度情况作出检测。

(2) 在开始工作时, 要严格把控乙烯的进料计量 (2吨/小时) 来构建乙烯的浓度, 当其浓度达到了目标数值后, 就要中断其进料。在添加催化剂时, 需要全程注意温度的变化, 有层次进行添加, 通过其温度的变化来确立催化剂的注入计量。

(3) 对于反应终止系统, 要做定期的检测, 确保其安全稳定, 一旦出现了紧急情况, 能有效发挥其及时终止的作用。

(4) 对有关的操作人员, 需要强化对其技术的培训工作, 尤其是要强化他们对紧急情况的处理能力, 确保操作人员能及时有效发现问题并解决问题。

(5) 对夹套水系统的入口过滤设施要做适时的清理, 而且, 在隔离换热器时, 要慢速调整隔离的阀门, 对换热器出口的温度情况做及时的监测。

(6) 在正常的生产过程中, 对于催化剂和乙烯的进料计量需要做严格的把控, 保证其稳定输送。假设需要对其作出调整, 催化剂每次调整要小于0.2千克/小时, 乙烯则要小于0.5吨/小时, 而且, 每次调整后, 需要对反应器的温度情况作出检测和查看, 确定其稳定之后, 才能进行再次的调整。

(7) 对于自动阀门以及夹套水系统相关设施要做好适时的监测, 保证其安全稳定运作。

(8) 对于设备的日常管控工作要落实, 健全各类操作议案, 对于核心把控系数要明确, 严格按照要求来进行操作, 对于相关的应急预案, 要建立并健全, 要做到真实有效, 科学合理。

2. 处理对策

一旦发现有飞温的意向, 就需要及时采用下列对策:

(1) 马上增大稀释剂进入反应器的计量, 由于冷的稀释剂可以吸收一部分的热量, 而且可以将这部分热量从出口排出来;

(2) 马上把夹套水自动调节阀门变成手动操控, 冷水阀门全部打开, 热水阀门全部关闭, 确保热量最大限度的得到释放;

(3) 马上控制反应器中的各原料的进料量, 以此来促使反应弱化, 有效控制热量的排放;如果有必要, 要及时停止给反应器中提供各种材料;

(4) 一旦出现了紧急情况, 需要加入终止剂, 促使反应终止。

3. 采用了相关对策后的成效

由于有效采取了上述的相关对策, 该设施并未再次出现飞温事件, 成效显著。

总结

在平常的操作过程中, 需要严格按照操作流程和规定来进行工作, 要严格把控反应器的温度, 当出现了温度上升不正常时, 要能及时找出原因, 确立解决方案, 假设不能有效判断原因, 要及时终止反应, 避免出现飞温事件, 确保势态得到有效控制, 同时, 也能确保设施的安全。

摘要:高密度聚乙烯装置在反应器飞温的影响下正常生产会遭受到破坏。本文对乙烯高密度聚乙烯装置聚合反应单元涉及的主要工艺流程进行了介绍, 结合该装置反应器发生的飞温事故进行原因分析, 并探讨具体的应急解决方法和相关的预防措施。

关键词:高密度聚乙烯,反应器飞温,原因分析,对策

参考文献

[1] 方建国;徐凤梅;天津HDPE反应区设备布置优化研究[J];石油化工技术与经济;2010年05期.

[2] 岳平;聚丙烯生产过程中尾气回收系统 (单元设备) 的应用比较[J];化工设备与管道;2011年03期.

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