电容撞件异常改善报告

2024-04-07

电容撞件异常改善报告(共1篇)

篇1:电容撞件异常改善报告

电容撞件异常改善报告

一、异常描述:

产线在生产红外小筒机DS-2CC112P-IR1时,出现批量不良生产撞件的现象。从第9周的不良数据反馈,单项不良占整个生产不良的29.14%,不良率较高,如下所示:

且这种撞件在安装工序难以预测,需要在装配的下道工序检测发现(电容撞件脱落,导致检测图像异常)这样造成了很大的返工量,给产线效率和品质带来严重影响。具体不良如图所示:

二、原因分析:

人:安装手法无误,严格按照生产作业指导书执行,将PCB固定组件顺着筒机机身固定卡槽装入机身,然后用螺钉固定后转入下工序; 机:电动扭力对此异常不产生副面影响。

料:电源线来料无破损,PCBA检测未发现来料有电容脱落现象;但PCB固定板在电容撞件处有缺口,无法对PCB起到防护作用。法:安装固定方法无异常; 环:环境无影响;

三、临时处理措施:

通过对此异常的分析,需对PCB固定板结构进行一定的设计更改,这需要相应的时间周期,所以临时措施要求产线装配人员,在PCB固定组件安装前增加固定电源线的动作,用手将电源线压入机身底部形成一定的弧度,避免与PCB固定组件发生撞件。但从下图第10周的维修数据来看,有部分改善,但效果不明显。

四、长期改善方案:

从电容撞件发生处着手改善,原PCB固定板电容撞件处有个缺口,在PCB固定组件与机身安装时,电源线与组件接触的直接是PCB,可直接摩擦到被撞掉的那颗电容。所以改善后的PCB固定板结构是将原有的缺口处填平,PCB固定上后还留有一定空间,使安装过程电源线不会直接与PCB进行接触,起到防护PCB的作用,具体如下图所示:

五、验证结果:

改善前:L11线,10040029生产订单100台,DS-2CC112P-IR1(3.6mm),检测1发现电容撞件不良共20台,直通率仅为80%;

改善后:L11线,10041235生产订单100台,DS-2CC112P-IR1(3.6mm),检测1未发现电容撞件不良,直通率为100%;

从目前在一同条生产线的验证数据显示,此项长期改善措施有效。

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