定子冷却水系统操作及优化建议

2024-04-15

定子冷却水系统操作及优化建议(精选2篇)

篇1:定子冷却水系统操作及优化建议

定冷水加药系统优化建议

通过对“神华集团花园电厂1号机组9月10日发电机定子接地保护动作非停事件分析报告”的学习并结合我厂定冷水加药系统及操作特提出以下几点整改建议:

1、提高对参数变化异常的敏感度及重视程度。

通报中该电厂定冷水导电度异常,其实前一天已经发生过,并且运行人员将电导率异常事件记录在了值长日志内,但未引起各专业重视。暴露出运行人员及专业管理人员对参数变化异常缺乏敏感度和重视程度。

具体整改措施:针对类似于定冷水导电度、PH值、定冷水水箱水位等这种重要参数的异常变化一定要加强重视程度,发现异常及时汇报专业,并加强分析,专业管理人员一定要切实起到技术指导及监督作业。

2、加强相关设备系统的学习和培训力度,完善运行规程及操作票。

通报中该电厂定冷水加药系统属于新系统,运行规程中无定冷水加碱装置规定,装置投入运行后相关设备技术资料没有及时发放到各运行值,同时运行技术培训不到位,导致在离子交换器退出后未及时将加药系统停运,致使碱液进入离子交换器至定子水箱回水管间,由于离子交换器停运后该管段为死水,导致该管段碱浓度大。

我厂在机组停运期间也出现过定冷水系统停运后未停加药系统的事件,此次事件如果不能引起足够重视并进行有效整改,类似的非停事故极有可能在我们这发生。具体整改措施:在新的规程修编中增加定冷水加药系统的投运前检查、投运(停运)详细操作步骤、运行中参数控制范围等内容。建立和完善定冷水换水操作票、离子交换器投停操作票(加药系统包括在内)。

3、就地巡检项目中增加离子交换器投运情况及加药泵运行情况的巡检项目,力争及时发现异常,并第一时间处理。

4、远方DCS画面中增加离子交换器流量显示、加药泵运行(停运)信号,便于运行人员监视。

5、更新现有的2011版《内冷水加药控制管理规定》及2013版《发电机内冷水PH值控制措施》,给运行人员操作提供可靠依据及技术指导。

6、规程中规定“定冷水导电度控制在“0.5~1.5μS/cm”,≥1.5μS/cm报警,应切除离子交换器并联系化学置换离子交换器内树脂。”我厂DCS内定冷水导电度超过2.0μS/cm才发报警,建议立即进行整改。

集控运行五值

2016-3-28

篇2:定子冷却水系统操作及优化建议

1 发电机定子冷却水的运行方式

中国核电某电发电机定子冷却水系统通过化学除盐水的闭式循环来冷却发电机定子绕组、保证发电机定子绕组的运行。系统沿下列闭合回路运行循环:泵→换热器→机械过滤器→磁性过滤器→定子绕组→水箱→泵。机组功率运行以来, 定子冷却水中的氧含量偏高, 两台机组的定子冷却水含氧量约为150µg/l~250µg/l。根据材质腐蚀程度和冷却水氧含量之间的关系曲线, 定子冷却水的p H值在8~9之间, 当含氧量为150µg/l~250µg/l时, 铜的腐蚀速率接近最高值。为了避免材料腐蚀, 有必要采取措施降低冷却水中的含氧量。

发电机定子冷却水水箱设计有3路补水管线:第一路其水质的含氧量高, 是用于系统的首次充水, 不能用于功率运行期间的正常补水。第二路来其供水压力高, 管线没有减压阀, 由于水箱内浮球阀漏流大, 液位上涨快;同时该路管线取水来自凝结水精处理系统的出口, 水中的NH3·H2O含量低, 根据化学反应方程式Na R+NH4OH→Na OH+NH4R, 能交换出的OH-的数量降低, 使冷却水中的PH值降低, 因此不适宜用这条管线补水。第三路来自补水水箱, 补水水箱的水源来自凝结水管线, 水质、压力符合要求, 但是由于补水水箱是开口式的水箱, 空气的氧气混入使定子冷却水系统的溶氧升高。

机组运行时, 由于系统头箱容积较小, 缓冲能力有限, 系统回水量较大加之补水管线采用浮子式补水, 使得头箱液位波动较大, 进而导致水封破坏。水封破坏后, 由于氮气吹扫管线来不及供氮, 造成空气沿水封进入头箱, 从而引起系统溶氧升高。

2 解决方案

综合以上分析可以看出, 引起系统溶氧含量较高的原因主要是:补水水源设计不合理;系统回水对于头箱冲击较大, 液位波动容易导致水封破坏;原浮子式补水装置补水不可靠, 使得头箱液位不稳定。

基于以上原因, 为了降低系统中的溶氧, 对系统的补水管线进行如下改造:1) 改变补水水源, 从凝结水管线上直接取水给系统头箱进行补水, 从根本上解决系统溶氧高的主源头。由于从凝结水管线取水处的压力为1MPa左右, 为了避免因压力高造成补水过快, 造成液位波动, 需要通过调节阀进行调节, 保证在电磁阀开启的状态下, 补水压力在0.16MPa~0.2MPa之间;2) 改变回水管节流孔板位置, 使得节流孔板离头箱较远, 减少回水对头箱液位的影响;3) 取消了系统水箱原自带的浮球阀, 增加电磁补水管线。同时增加全量程液位计, 增加了电磁阀和旁路调节阀, 电磁阀前后设置隔离阀。电磁阀的开关根据液位计测量的液位控制, 当液位低时打开电磁阀补水;当液位高时关闭电磁阀停止补水。

3 技术改造及结论

机组实施改造后, 发电机定子冷却水的含氧量从150µg/l~250µg/l降低到2µg/l~9µg/l, 与同类型机组比较, 该含氧量是所有国内外所有核电站同类型机组的最低水平。该项目可以作为其他电站的定子冷却水的含氧量控制提供借鉴经验, 有良好的应用前景。

通过降低发电机定子冷却水的溶氧, 降低发电机定子铁芯及转子绕组的腐蚀速率, 延长设备的使用寿命, 节省了机组的设备成本。同时, 避免了因为设备腐蚀而引发的其他缺陷, 保障了机组的安全稳定运行。

参考文献

[1]钱达钟.发电厂水处理工程, 北京:中国电力出版社, 1998.

[2]王磊.发电机定子冷却水系统降低溶氧方法分析.科技与企业, 2013, 24.

[3]那科研.发电机定子冷却水系统的改进.电力建设, 1991, 7:20.

[4]徐岚, 游喆, 刘文强, 王安宁.碱性处理技术在发电机内冷水系统中的应用[A].全国火电大机组 (600MW级) 竞赛第11届年会论文集 (下册) [C], 2007.

[5]王礼, 赵保卫, 柳成亮, 石晶晶, 韩磊, 黄种买, 胡仲英, 吴浪.双水内冷发电机内冷水水质处理技术研究与应用[A].全国火电100MW级机组技术协作会第五届年会论文集[C], 2006.

[6]黄种买, 石晶晶, 肖荣清, 胡仲英, 吴浪.SZSY-2发电机内冷水处理装置在双水内冷发电机上的应用[A].全国火电100MW级机组技术协作会第四届年会论文集[C], 2005.

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