反相电压偏移

2024-07-01

反相电压偏移(精选三篇)

反相电压偏移 篇1

1 改变10kV配电系统运行方式

变电站有多台变压器供电, 在用电负荷高峰期应采用变压器并列运行方式 (必须符合并列条件) , 可提高输出电压质量, 也有调压作用。因2台阻抗相同变压器并列运行, 其阻抗要比单独运行减小一半, 在供应相同负荷下, 其电压损失也比单独运行减少一半, 所以变压器运行中在高峰负荷期改为并列运行, 也有调压的效果。在低谷时段用电负荷减少, 运行电压回升, 当供电负荷小于临界负荷值时, 可通过改变运行方式, 停运一台而采用变压器单独运行, 也能保证输出电压质量的稳定。对大型工厂可采取高压深入负荷中心及降压变电所分散设置的方案;在技术经济合理的条件下, 采用多回路并联供电;采用灵活的联络系统, 使工厂在轻负荷时能够切除部分变压器, 做到合理供电。

2 合理选择变压器的分接头

选择分接头的目的是改变变压器的变比, 使最大负荷引起电压负偏差与最小负荷引起的电压正偏差得到调整, 使之保持在各自的合理范围内。降压变压器的一次侧, 根据容量的不同都设有若干个补充调压分接头, 对小容量的变压器, 设有+5%、0%、-5%的分接头。利用分接头能改变的电压范围一般是±2×2.5%。普通变压器只能在不带电的情况下改变分接头的操作, 所以对每台变压器都应该在投入运行前选择一个合适的分接头。以1000kVA以下变压器为例, 当在变压器一次侧所加的电压与分接头的电压相等时, 则变压器在空载的条件下, 二次侧出现的电压为网路额定电压的105%, 即比网路额定电压高5%。比如, 容量为1000kVA变比为10/0.4kV的变压器, 当进线电压为10.5kV接在+5%分接头上, 则变压器二次侧空载下出现的电压为400V (偏移为+5%) 。如果运行电压为10kV, 接在零分接头上, 则变压器二次侧出现的电压空载时偏移仍为+5%, 但将10kV电压接在+5%的分接头上, 二次侧空载时出现的电压偏移近似为0%;反之, 若将其接在-5%的分接头上, 二次侧空载下出现的电压偏移近似为+10%。因此, 同样的进线电压接于不同的分接头上就提供不同的偏移量。

3 采用有载调压变压器

对供电线路长、负荷变动幅度又大, 采用带负荷进行调压, 即有载调压。这就要求变电站一定设置有载调压变压器, 有载调压即是通过变压器有载分接开关与之相配套控制器, 在不停电带负荷下调整输出电压。有载调压不仅输出电压质量达到技术要求, 而且调压过程不会造成供电的中断, 从而有利提高供电可靠性。

4 采用电容器并联与串联补偿调压

从调压角度讲, 并联与串联电容器补偿均有调压的功能, 并联补偿即是变电站母线上集中装置并联电容器进行补偿, 对感性电气设备则是采用随机随器并联电容器进行补偿。这种补偿方式不仅能改善电压质量, 起到调压作用, 而且还能降低功率损耗, 取得降损节能效果。串联补偿仅用于较长供电线路, 导线截面偏小, 负荷波动较频繁, 功率因数也偏低, 可在线路适当位置串联电容器进行补偿, 以减小线路电压损失, 提高线路末端运行电压, 从而起到调压作用。另外, 尽量缩短线路长度, 采用电缆代替架空线路, 加大电缆导线的截面, 也能有效改善电压偏移。

5 尽量使三相负荷平衡

电压互感器反事故演习方案 篇2

一、演习时间:2011年10月19日 9:00—11:00时

二、演习地点:国电和风北镇风电场

三、演习主题:35kVI段PT事故处理

四、演习目的:检查运行人员的实际处理事故能力

五、组织机构:

总指挥:蒋瑞柏 现场监护:王利

成员: 李东涛 孙啸

刘钊辰

孙亮

赵国荣

六、演习过程

1、事故前的运行方式:66kV青风线,1#主变运行。35kVI段A、B、C线路运行,1#SVG运行,电容器运行。站用变带厂用电,站备变备用

2、事故现象:监控系统报警“1#电容器PT断线”131R开关跳闸,故障滤波器启动

3、处理经过:接到报警信号后,立刻汇报场长、当班值长。运维人员迅速赶往35kV室电容器高压柜处检查问题原因,发现1#电容柜131R开关跳闸,然后检查电容柜临近装置,检查同时闻到一股轻微的焦糊味,发现味道来源于消弧消谐柜。观察到35kVI段各单相PT表面开裂,局部漏油。检查保护装置报保险熔断和PT断线。经风场场长、值长同意,为了防止事故扩大,立刻拉开35kVI段PT131X开关。

4、事故原因分析:经过运维人员检查连接PT引线未现短路点,并且PT二次空开未跳闸,判断不是PT二次短路原因造成故障;

事故发生时系统未进行倒闸操作,排除由于操作过电压导致铁磁谐振的可能; 对消弧消谐装置进行试验,检测消弧消谐装置良好,不是由于消弧消谐装置损坏不起作用的原因。

对PT本体检查,发现PT本体A、B、C三相漏油,有开裂。汇报场长,确认后,判断PT本体存在质量缺陷。

七、演习总结:通过此次演习使运维人员掌握了PT事故处理的方法及故障原因的分析过程,对以后此类事故的发生提供了处理依据。

八、演习安全注意事项

1、演习开始前,各参演人员应了解当时运行方式;

2、演习人员不得进行实际操作,所有操作均为模拟操作,在当班值长监督下进行;

3、演习过程中如发生意外事故,应立即停止演习,及时处理事故;

反相电压偏移 篇3

500kV变电站主变有500、220、35kV 3个电压等级。35kV系统属于中性点不接地系统,“35kV中性点偏移保护动作”短时间内并不影响系统正常运行,根据现场规程允许继续运行2小时,但如果不能在规定时间内排除异常,就会导致500kV主变被迫停电,严重影响地区电网的发、供电平衡和供电可靠性,所以应尽可能在有限的时间里消除故障,恢复系统正常运行。

1 异常现象

2009年2月18日20时36分,某500kV变电站SCADA系统“35kV侧中性点偏移保护动作发信”光字牌亮,告警信息窗显示“#1主变35kV侧中性点偏移保护动作”,#1主变+RC22保护屏有“中性点电压偏移保护动作”掉牌,绝缘监察装置各相电压:Ua为3kV,Ub为34kV,Uc为33kV。检查发现#1主变#2低抗3121隔离开关A相导线与支持瓷瓶连接处有冰凌,造成A相接地,将该处冰凌处理后,异常信号消失。该站35kV系统电气接线图如图1所示。

2 原因分析及处理

交流绝缘检查装置的原理接线图如图2所示,TV为母线电压互感器,正常情况下,其一次中性点接地,二次星型绕组每相电压为,二次开口三角形绕组每相电压为100/3V。若一次系统发生单相(以A为例)接地,则一次A相绕组电压降为0,其它两相绕组的电压升高至线电压;二次星型绕组的A相绕组电压降为0,其它两相绕组电压升高至100V;二次开口三角形的A相绕组电压降为0,另两相绕组电压升高至,开口三角形两端电压从0升高至100V,电压继电器KV动作发出信号。若母线电压互感器A相高压熔丝熔断,除另两相电压表指示不变,开口三角形两端电压升高至外,表现出的情况与一次单相接地相同。

本案例中,500kV主变低压侧电压偏移保护(RAGEK)是通过测量35kV零序电压来判断是否发生异常,该保护电压接自35kV母线压变二次开口三角电压线圈。当发生单相接地或高压熔丝熔断时,二次开口三角电压线圈将出现零序电压,该保护整定为:当3U0>15V时,保护动作并延时1s发“35kV中性点偏移保护动作”信号。

2.1 单相接地引起

发生单相接地故障时,理论上接地相电压降为0,另两相电压升高至线电压,但实际情况是三相电压除因金属性接地会出现理论值情况外,多数情况下由于存在接地电阻和电容电流等因素,接地相电压降到2~4kV左右,而另两相电压略低于线电压。不论接地相电压是否降为0,接地相与非接地相的电压差都较大,通常接地相电压不超过非接地相电压的30%。

绝缘监察装置显示故障相电压为0或者接近于0,另外两相电压升高至线电压(35kV左右)时,如果故障点容易排除,那么应尽快排除故障点;如果故障点不容易发现并排除,因500kV变压器的35kV系统母线上接有所用变,那么应首先考虑将该母线上的所用变停电,投入备用所用变(即现场所说的倒所用变),待故障点消除后,再恢复正常运行方式。需要注意的是:现场运行人员在处理故障时要做好防护措施,如穿上绝缘靴,戴上绝缘手套。

(1)故障点明显且易处理。如导线或母线上有悬挂物、支持瓷瓶外挂冰凌等导致对地放电,可根据现场规程规定,做好安全防护措施后进行排除。

(2)故障点明显但不易处理。如支持瓷瓶破裂、支持瓷瓶内部被击穿但放电声音较大等导致对地放电,应根据接地位置分别处理。如果接地点在35kV总开关前(3510开关与主变35kV侧之间),那么应将主变停电后由检修人员处理;如果接地点在35kV总开关后(3510开关与31#开关间),那么应将3510开关改为冷备用后由变检人员处理,此种情况主变不用陪停。

(3)故障点不明显。如支持瓷瓶内部被击穿但无明显放电声音等情况,应先通过拉合主变35kV侧总开关3510来判断故障范围后再进行处理。如果3510开关拉开后,“35kV中性点偏移保护动作”信号消失,那么可以判定故障点在3510开关与低抗开关之间,应将3510开关转冷备用后处理;如果3510开关拉开后,信号仍未消失,那么故障点在3510开关与主变之间,应将主变停电后处理。

(4)故障点在低抗与低抗开关间。因华东电网500kV变电站低抗开关大部分为后置式布置,低抗开关末端三相短接一起,正常时三相负载对称,中性点电位为0,即使在低抗与低抗开关范围内某一相接地时,也是没有零序电压。因此,当故障点在低抗与低抗开关之间时,只有当对应的低抗开关拉开(相当于母线单相接地)时,零序电压才会出现,于是发“中性点偏移”信号。此种情况应该汇报网调拉开3510开关,然后拉开故障间隔对应的刀闸,将故障隔离。至于3510开关是否合上,其它低抗是否继续运行,应根据当时500kV电压情况而定。

2.2 电压互感器高压熔丝熔断引起

35kV母线压变(电压互感器)高压熔丝熔断,也会产生零序电压,压变次级开口三角绕组反映该零序电压,发“35kV中性点偏移保护动作”信号。

电压互感器高压熔丝熔断引起“35kV中性点偏移保护动作”与单相接地引起不同的是,绝缘监察装置所反应的各相电压除一相为0外,其余两相并没有较大的变化,因此可以根据这一现象准确判断。现场运行人员做好防护措施后进行仔细巡查。

(1)故障点明显且易处理。如压变出口与电网连接导线有异物悬挂,可在做好安全防护措施后,用相应电压等级绝缘棒将异物取下;若因支持瓷瓶外部污闪造成熔丝熔断,则更换相同熔丝即可。

(2)故障点明显但不易处理。如因压变支持瓷瓶破裂,支持瓷瓶内部被击穿但放电声音较大,应将相应母线停电后处理。

(3)故障点不明显。如支持瓷瓶内部被击穿(无明显放电声音),压变内部故障(相间短路、绕组绝缘破坏)等情况,不能找到具体故障点,根据现场规定,在调度的允许下可以更换同容量的熔丝试送一次,如果试送不成功,那么应将相应母线停电,然后由专业检修部门处理。

(4)特殊情况。系统发生谐振过电压,也会导致35kV母线压变高压熔丝熔断。通过三相电压同时升高,表计指针有节奏的摆动等现象可判断系统发生谐振过电压。通过破坏谐振条件即可解决该问题。

摘要:针对一起500kV变压器“35kV侧中性点电压偏移”异常情况,分析发生偏移的原因,并介绍如何根据不同现象对该异常进行判断和处理。

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