采油作业一区

2024-08-09

采油作业一区(精选三篇)

采油作业一区 篇1

关键词:欢喜岭采油厂,采油作业一区,HSE

2014年,我们采油作业一区坚持以“安全就是我们的生命”为核心理念,以HSE体系推进工作为基础,严格落实集团公司禁令、采油厂安全生产禁令,认真开展“安全生产大讨论、全员风险隐患大排查”活动,实现了工业生产、消防、交通无事故的目标。

总结全年的安全工作,我们主要有以下做法:

一、固化“大讨论、大排查”活动,打牢安全生产的基础

作业区充分利用“安全生产大讨论、全员风险大排查”活动,排查影响安全生产的隐患,查找管理上的缺失项,为安全生产打牢基础。

一是下发文件,明确讨论主题。作业区在每季度前都下发专门文件,明确“安全生产大讨论、全员风险大排查”活动方式、讨论主题。活动主题结合了当前作业区安全生产中凸显的主要矛盾:四季度活动主题为“如何做好‘三田’防火工作”。作业区结合历年来发生在苇塘火灾情况以多媒体形式播放,更直观的认识到苇田防火工作的重要性。干部员工集思广益,从员工行为、现场管理、动态施工、电气线路等多方位总结出了13条切实可行的做法,下发到班组,促进了这项工作的落实。

一是根据文件要求,每个季度月的上旬作业区将召开季度安全大讨论大排查总结会议,由区长组织,就季度安全大讨论大排查中发现的问题逐一与基层队核对,落实整改情况,基层队队长、安全组及相关职能组负责人进行答复协调,对不能立即整改的制定相应的防范措施,并及时录入到作业区隐患台帐里。同时,作业区立足自身开展隐患整改工作,今年作业区层面共整改各类隐患137个。

一、做好节前“六项”准备工作,狠抓节假日等特殊时段的安全生产工作。

每逢节前,作业区都要专门召开节前准备会议,对节日期间的“生产、安全、人员、生活、应急、环境”等六项工作提出了具体要求。

一是通过统筹安排好节日值班,严格执行24小时专人值班和制度,严格落实岗位责任制,各基层队合理安排员工休息,加强夜班工人管理力度,做好安全提示,强调劳动纪律,在交接班过程中各站严格执行交接班制度,确保员工保持良好的安全生产状态。

一是强化广大干部员工安全意识,做到“在岗一分钟,负责60秒”。在今年10月27日夜间22:30分,采油205队新4#站岗位员工在巡检中发现本站供电线路2723线2010刀闸打火(在欢2-18-015井附近)。他马上上报小队值班干部马小军,自己守护在刀闸附近,以备有情况发生。后上报供电公司在0:00处理恢复正常,避免了一起可能发生的苇塘火灾事故。

三、严格执行《采油厂施工HSE管理办法》,抓好动态施工现场的管理工作

动态施工现场一直以来是我们作业区工作的重点。今年以来,我们作业区继续严格落实《采油厂施工HSE管理办法》。

一是作业区生产协调组建立动态施工监督和风险提示板。将第一天所有的动态施工在提示板上列出来,明确属地负责人、机关直线职能组监督人和工作风险提示。遇有职能组车辆休息和不能到现场落实监督施工情况,就在早会上明确其他职能组代为负责。同时在当晚生产会上对施工监督情况进行通报。

一是强化外来施工HSE管理。安全组在对外来施工手续审核交接后,在《外来施工派遣单》上明确直线职能组负责人的电话,施工单位到作业区的第一个施工现场,职能组必须到现场进行检查把关。

今年以来,作业区职能组共检查动态施工现场237个,发现问题39个,罚款1000元,有效的促进了施工现场的安全管理。

四、开展各种活动,为安全生产保驾护航

一是认真开展“消防生产月”活动。消防宣传月期间,作业区将消防宣传月活动与四季度“大讨论、大排查”活动相结合:“如何做好‘三田’防火工作”为主题,开展以提高消防安全意识、普及火灾逃生常识、增强自防自救能力为重点,通过消防展板、宣传画、宣传册等多种形式和手段加强宣传教育。各基层队以班前会、班车为载体,广泛宣传防火、灭火和疏散逃生常识,参与消防答题活动50人。通过此次活动把消防安全知识传播到作业区每个角落,确保消除盲点,消除死角,增强公众抵御火灾能力和自防自救能力。

一是开展“我为采一献一计”活动,提高干部员工参与安全生产的积极性。年初以来,继续全区范围内开展了“我为采一献一级计”活动,全年共上报“金点子、银点子”13个,作业区内部评出“金点子”5个、银点子4个。这些“点子”给员工参与安全生产提供了平台,干部员工在结合日常工作实际,提出了许多好办法,同时也为安全生产提供了技术保证。在采油厂群众性创新成果评比中,我们作业区《注水井增注泵单流阀阀芯取出器》和《抽油机皮带校正器》均获得创新成果一等奖。

三是认真开展好安全生产标准化建设工作。在开展标准化示范班站建设中,我们并没有片面最求硬件的建设工作,在硬件改善的同时,我们作业区立足自身,排查现场管理、风险管理、员工素质等存在的薄弱环节,以此为契机提高综合管理水平。在开展示范班站建设的同时,要求其他采油站也要结合实际,提高综合管理水平。

五、认真落实HSE管理体系推进工作

为了更好地落实HSE管理体系工作的落实,作业区认真开展管理体系知识的培训工作。作业区领导班子成员认真履行有感领导要求,利用一周办公会、作业区班站长以上干部会开展高空作业、动火作业、职业病介绍及预防等各个方面的HSE培训,提高广大干部员工对HSE体系各项要求的理解程度和掌握情况。作业区先后利用班站长会议进行《HSE管理手册》和《HSE管理审核标准》的学习,让干部员工掌握标准、理解标准、会在工作中运用标准。同时认真做好季度审核前的准备工作。作业区安全组在每次审核前都按照审核标准开展自查自改工作。

孤东采油厂海上作业安全现状评价 篇2

关键词:海上作业 安全评价 对策措施

中图分类号:F426.22 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)01(c)-0230-01

1 作业系统主要危险有害因素辨识与分析

1.1 井喷失控

起下钻作业是井下作业最频繁的施工之一,也是易发生井喷事故的施工。施工前因没有合理选配压井液,因防喷装置没有检查、试压,油管强度不够、封隔器不工作、放压控制不当等会引发井喷。

防井喷应以预防为主。应选好相应密度的压井液,保持压井液的静液柱压力略高于地层压力;起下钻时,应认真灌注压井液,保持足够高的液面。起下管柱控制起升速度避免产生抽汲作用。

施工前做好防噴准备,井口准备好防喷器,地面连好带高压控制闸门的油管和悬挂器;备全抢喷材料、工具、配件;应在井内压力平衡的条件下进行施工。

1.2 火灾、爆炸

井喷、管线或设备泄漏,遇明火、火花或静电可引起火灾、爆炸。

1.3 中毒

井下作业过程中,油气泄漏时,其中硫化氢等有毒成分超过一定量时,可导致急性。

1.4 物体打击和机械伤害

井下施工和维修施工中的通井机、修井及井架、绞车等,如果操作技术不熟练,不执行安全操作规程,或是设备设计、安装和检验方面存在缺陷,都易发生机器损坏事故甚至是人身伤亡的恶性事故。

动力设备的发动机调速器故障,刹车系统刹车失灵,启动发动机时未按操作规程操作造成通井机前进或倒车,作业施工中操作者失误造成顿钻、溜钻等都可能造成机毁人亡的恶性事故。

超负荷使用井架,井架基础不坚实,绷绳坑不符合规范,起放井架时修井机不平衡等会使井架下沉、倾覆,造成恶性事故;起放井架时撞坏井口设备后导致井喷;游动滑车和大钩故障会造成落物伤人、物体打击等事故;钢丝绳强度降低也易造成重大事故隐患。

井下施工辅助设备主要有液压钳、液气大钳和机械卡瓦盘、吊卡、吊环等,如果操作不熟练、违反作业规程或操作中精力不集中,也易发生机械伤害事故。

1.5 压力伤害

压裂、酸化等油层改造作业是高压作业,地面管线、施工管柱、井口装置等均承受高压。由于设备选择、试压、检查、安装、固定等问题造成管线、闸阀刺漏,带压卸管线等可能造成人员伤害。

1.6 高处坠落

井下作业中的高空作业,由于登高作业未系安全带或安全带固定不可靠,未抓牢踩稳而打滑踩空,用手拉推游车、吊卡、吊环、钢丝绳,夜间高空作业照明不充足等都可能发生高处坠落事故。

1.7 其他

井场用电线路架设、布置不合理,动力线使用裸线或照明线,线路绝缘不良,用电设备未接地等可造成触电事故。酸化、酸压作业中由于酸的腐蚀性,可造成人员烧伤。

2 评价方法选择

本项目采取的方法为预先危险分析和安全检查表两种定性的评价方法。

2.1 预先危险分析

预先危险分析(PHA)也称为危险性预先分析,是一种对系统存在的危险性类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果作一概略的分析而采用的分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险等级,提出相应的防范措施,防止这些危险因素发展成事故,避免考虑不周所造成的损失。

2.2 安全检查表

安全检查表是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

3 安全现状评价

根据安全管理检查表及现场检查,孤东采油厂建立了比较完善的安全管理组织机构,配备有专职安全管理人员并经安全管理培训,建立健全了安全管理制度、安全生产责任制和各工种安全操作规程。主要负责人以及从事海上安全管理相关人员共计24名取得了海洋安全管理资格证书。采油厂按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,依法参加工伤保险,为从业人员缴纳了工伤等保险费,安全投入符合安全生产要求。

在海上专项安全检查中,共检查了人员持证、设备配置、海上安全管理制度、海上应急设施及应急救援预案等4大类,机构设置合理,人员素质符合要求,设备配备、安全检查落实到位,应急组织和处置人员职责明确。制定的海上安全应急救援预案总体可行。

4 安全对策措施

(1)对于未取得海上安全管理资格证书的个别海上管理人员,应及时列入培训计划,尽快让相关人员取证。

(2)加大涉海作业人员的安全培训力度,按照要求对未取得“海上安全救生资格证”以及证件过期的人员及时安排培训、取证。

(3)加强对职工的安全教育和培训,使作业人员熟悉相应的业务,有熟练的操作技能,具备有关物料、设备、设施、危险危害知识和应急处理能力,不断提高职工的安全意识,在作业中严格执行作业安全规程和各岗位操作规程。

(4)参照《胜利油田滩海陆岸勘界及固定油气生产设施普查报告》,准确地界定孤东采油厂的滩海作业区域,明确具体纳入海上管理的井台、路、设施的数量与范围,并按照滩海陆岸的相关规定实施管理,对纳入海上管理而不符合海上标准的设施,加大整改力度。

(5)进一步加强易受风暴潮和冰凌侵害井台、通井路的预警、应急管理,并加强在特殊条件下的应对措施、安全制度、应急的等环节的管理。

(6)滩海区块长期受潮湿空气、海洋气候的侵蚀,设备设施、地基基础极易发生腐蚀、坍塌。建议加强滩海油区的设备设施管理,及时对因腐蚀引起的变压器、配电柜、井台、通井路的基础坍塌断裂、设备管线、电线电缆表层腐蚀剥落等安全隐患进行整改。

(7)按照国家相关的法律、法规标准规定,油气生产场所应正确的设置和使用安全标志。建议对“安全标志的设置”进行一次全面的检查整改,对采油区计量站、配水间、变压器、配电柜、井下作业现场入口等设置正确的安全标志。

5 结论

(1)通过辨识与分析,孤东采油厂存在的各类危险有害因素有:火灾、爆炸事故、超压爆炸、触电、物体打击、机械伤害、淹溺伤害等,火灾、爆炸事故是该厂涉海作业过程中危险性最大的事故,应重点防范。

(2)孤东采油厂的安全管理体系比较完善,各种安全管理制度及岗位责任制,岗位安全操作规程得到了有效的执行和实施。作业人员的教育培训及考核管理、安全管理人员及种作业人员均能达到持证上岗的要求。安全投入符合相关要求。

(3)孤东采油厂的安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令[2009]第20号)中规定的海上石油、天然气开采企业应具备的安全生产条件。

参考文献

采油作业一区 篇3

2010年至2012年我区主要采取的是聚合物+表面活性剂以及凝胶+表面活性剂的三次采油方式。

1.1 聚合物驱油机理

聚合物可通过对水的稠化增加水的粘度, 通过在孔隙表面的吸附和在孔隙介质中的捕集减小孔隙介质对水的有效渗透率, 从而提高原油采收率。

1.2 凝胶驱油机理

凝胶是一种特殊的分散体系, 其中胶体颗粒或高聚物分子相互连接, 搭成架子, 形成空间网状结构, 液体或气体充满在结构空隙中。其性质介于固体和液体之间, 其吸收与自己亲和性很强的液体, 即过油不过水, 封堵高渗透层, 提高水的波及系数。

1.3 表面活性剂驱油机理

表面活性剂在油水界面上吸附, 可以降低油水界面张力, 提高了洗油效率。驱油用的表面活性剂的亲水性大于亲油性, 可使亲油的地层表面反转为亲水表面。表面活性剂在油水界面上的吸附可稳定水包油乳状液, 乳化的油在向前移动过程中不易重新粘附回地层表面, 提高了洗油效率, 而且乳化的油在高渗透层产生叠加的贾敏效应, 可使水较均匀地在地层推进, 提高波及系数。

2 选井和施工过程

对于高含水非均质砂岩油藏, 注入水沿高渗透带或裂缝单层突进, 形成吸水剖面不均, 造成油井含水上升速度加快。采取注水井调剖措施, 在一定程度上延缓油井含水上升的速度, 进而延长油井的稳产年限。通常, 注水开发过程中, 油井含水会呈现不断上升的趋势。

五里湾一区长6油藏天然裂缝、人工裂缝同时存在, 注水开发过程中水驱不均问题严重, 标定采收率仅19.5%。2010-2012年为了改善剖面吸水状况, 在北部选取6个井组作为“凝胶+表面活性剂”实验区块, 在南部选取12井组作为“聚合物微球+表面活性剂”。

南部区块平均单井注入聚合物微球9579k g, 平均注入表面活性剂10747k g, 注入后平均单井压力上升0.4MPa;北部实验区块平均单井注入凝胶26115kg, 平均注入表面活性剂8675kg, 注入后平均单井压力上升2.4MPa。

3 措施效果评价

3.1 注水压力变化

南部实验区块注入后压力由10.0MPa上升至10.4MPa, 平均压力上升0.4MPa。在注入聚合物后压力均有所上升, 在注入表面活性剂后除Y94-38, Y92-36, Y90-38井以外其余注水井压力均有所下降。

北部试验区块注入后压力由10.9MPa上升至13.3MPa, 平均压力上升2.4MPa。注入凝胶井口压力均有所上升, 在注入表面活性剂后除Y76-34, Y78-36以外其余注水井压力均有所下降。

实验表明凝胶有效的封堵了高渗透层, 低渗层开始吸水, 注水压力上升, 注入表面活性剂后降低了表面张力和表面自由能, 降低剩余油启动压力, 降低注水井压力。

3.2 生产数据变化情况

3.2.1 南部实验区块

2010年-2012年在南部选取12井组, 对应油井49口, 从图1可以看出, 实验后含水较实验前有所上升 (实验前含水23.6%, 实验后含水为25.1%) , 主要表现在第一批实验井开始时井组含水仍然在继续上升为27.3%。第二批实验井开始时井组液量油量有所上升, 含水有所下降, 起到了增油降水的目的, 目前累计增油3000t。

3.2.2 北部实验区块

2010-2012年在北部选取6个井组, 对应油井34口, 实验后较实验前含水有所下降 (实验前含水57.2%, 实验后含水54.2%) , 实验前井组含水上升率为15.5%, 实验后含水上升率为4.0%, 有效的抑制了含水的上升。实验后起到了增油降水的目的 (, 累计增油1300t, 降水3000方。目前该区块产能下降较严重, 日产油43t。实验有效周期为13个月。

从整体上看, 北部实验区块实现了降水增油的目的, 主要表现在部分高含水井含水下降, 部分高液量井液量下降, 但有效期较短, 从第一批实验井开始至目前仅为13个月。

4 结论

(1) 2010年至2012年在我区共选取18个井组进行三次采油实验, 注入后区块增油效果明显。注水井压力明显上升, 水井吸水厚度由措施前的8.07m上升至措施后的9.79m, 水驱状况及注水剖面在纵向上得到有效的改善。

(2) 三次采油中, 在层间窜流严重的的油藏当中, 调剖后, 后续注入水绕过封堵区后仍窜流回高渗透层, 使增产有效期较短。

摘要:五里湾一区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中东部的鼻隆带上, 为长庆靖安油田主力开发区块之一。含油层主要为延长组长6储层, 是典型的低渗、低压、低产“三低”油藏。长6油藏于1996年投入生产, 目前已进入中含水开发期, 面临着严峻的递减形势。针对开发中暴露出水驱油效率下降, 见水后产液 (油) 指数急剧下降及油田稳产难度大的特点, 加强长6储层特征以及含水上升规律和治理等研究, 提高原油采收率是当前面临的一个重大问题, 所以三次采油的必要性显而易见。

关键词:三次采油,应用效果,五里湾一区

参考文献

[1]赵福麟.油田化学[M].中国石油大学出版社, 2010, 08[1]赵福麟.油田化学[M].中国石油大学出版社, 2010, 08

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