年产13.5万吨合成氨装置变换气脱硫再生系统的改造

2022-09-10

一、简述

兖矿鲁南化肥厂年产13.5万吨合成氨装置始建于1967年, 该系统以无烟煤为原料, 采用固定层间歇式造气制取半水煤气, 经常压脱硫控制至变换系统硫化氢含量在150mg/m3左右, 经电除尘至压缩机压缩到2.2Mpa送至气体净化工序, 经过气体耐硫变换、栲胶脱硫、热钾碱一次脱碳、铜锌系低变、热钾碱二次脱碳、甲烷化后, 制得合格的精制气提压至30Mpa后制得液氨。

二、改造前变换气脱硫工艺流程及存在的问题

1. 改造前工艺流程

由于变换气中有一部分有机硫转化为无机硫, 入变脱塔中H2S含量达到250-300mg/m3, 吸收后的溶液压入再生塔, 在再生塔中溶液与空压机来的空气进行接触氧化, 形成单质硫溢出, 贫液压入溶液循环槽, 系统循环使用。再生塔顶硫泡沫溢流至泡沫槽经加压, 打到熔硫釜回收硫磺。进入熔硫釜的硫泡沫在釜上部被加热, 粘在泡膜上的单质硫集聚成较大的颗粒下沉至釜的下部, 在釜下部继续加热成熔融状液体, 由放硫阀放出成品硫磺。

2. 存在的问题

变换气脱硫系统原采用ADA法, 但变脱塔内易出现硫堵现象, 系统长周期运行困难, 后将ADA法改为栲胶法, 在入口H2S达到300mg/m3、压力在2.0Mpa下出口H2S控制在5~6 mg/m3。在国内成功地在2.0MPA下采用栲胶脱硫。但是, 再生系统仍采用高塔再生, 与栲胶脱硫有些不适应, 溶液再生不彻底。变脱高塔再生存在以下问题:

(1) 空气明显分布不均匀, 利用率偏低, 造成溶液再生效果差;

(2) 溶液中悬浮硫偏高, 易造成溶液副产物的增加;

(3) 高塔再生能耗较高;

(4) 硫泡沫在浮选时易带出大量溶液, 造成熔硫负荷加大, 熔硫效果差。

(5) 脱硫效率低, 操作弹性小。由于溶液再生不好, 造成溶液脱硫效率降低。当变脱入口H2S达到300mg/M3时, 出口H2S偶超8~9mg/M3, 常出现超标现象。

针对这种情况, 为保证变脱溶液的再生, 将高塔再生改为喷射再生。

三、再生槽简单计算

1. 槽体计算

再生槽直径:D12=GA/0.785AiAi取70m3/ (h.m2) GA=Lr.CiCi取2.4m3/m3

循环溶液总量Lr取600m3/h, 所以:D1=6.0m

扩大部分直径:6+0.4*2=6.8m,

2. 喷嘴 (每台喷射器过液量40m3/h)

喷嘴孔径:d12=L1/ (0.785*3600*w) w喷嘴处溶液流速, 通常取18-25m/s w取20 m/s

计算得d1=0.027m, 入口管直径d2=3 d1=0.08m

喷嘴入口收缩长度L2=0.22m, 喷嘴喉管长度L3=3mm, 喷嘴总长度L=0.223mm

四、改造的内容

1. 利用原有旧贫液槽改造为一台喷射再生槽.

(1) 槽子直径、高度D=Ф6000mm, 扩大部分Ф6800mm, 溢流堰高度500mm, 扩大部分高度2500mm, 下部槽子高度4000mm槽子总高度7000mm

(2) 增加喷射器喷射器18台

(3) 入再生槽管, 总管仍以DN250mm管为主, 另外在槽顶加一周DN400mm的管作为缓冲管.

喷射器:在缓冲罐顶部对角的四个, 从顶部开孔, 安装在靠槽子的中心处, 其它喷射器从缓冲管底部开孔.

2. 熔硫系统

(1) 熔硫釜安装在原脱硫溶碱池上部的框架下部;

(2) 加压泵用地面上新的一套熔硫装置进行改造;

(3) 水冷器用新水冷器改造.

(4) 增加一台泡沫罐

3. 改造后的工艺流程:

吸收H2S之后的脱硫液进入缓冲罐减压至0.8Mpa, 然后经喷射器与自吸来的空气在再生槽内完成再生, 清液经液位调节器流入脱硫循环槽供系统循环使用, 再生槽生成的硫泡沫经溢流堰进入泡沫槽, 经加压泵打入熔硫釜付产硫磺, 出釜清液回收到循环槽。

五、改造后的运行总结

自投用以来, 改造后的各项工艺指标都较改造前得到了优化, 取得了较大的经济效益。

1. 反应原理相同, 再生剂都是空气, 脱硫效果区别明显。

改造前, 我们对再生塔塔釜液位安排专人监控, 仍然不能避免事故的发生。改用喷射再生后, 解决了过去硫磺沉积在塔釜, 易发生堵塔的弊端。另外, 喷射器吸入的空气气量大, 约是原来的4倍, 而且气体均匀分布, 气液两相接触充分, 氧气和还原态栲胶反应彻底, 栲胶富液再生度高, 脱硫剂能长时间循环使用, 脱硫效果很好。

2. 从改造前后工艺数据来看, 后者明显优于前者。

由上表得知, 在相同气量下, 采用喷射再生, 脱硫溶液再生度高, 整个脱硫塔的压差减小, 脱硫效果明显提高, 生产操作弹性增大。

五、产生的经济效益

与原来的再生塔再生相比:

1.喷射再生不需空气机, 整个脱硫—再生系统的动力消耗有所下降, 吨氨电耗降低8KW.h, 每年可节约电费30多万元。

2.脱硫效果提高, 再生气中H2S含量大幅度降低, 延长了尿素压缩机脱硫剂的使用寿命, 同时杜绝了因脱硫效果差而减量的现象发生。

3.为掺烧高硫煤, 降低入炉煤成本打下了坚实的基础, 同时实现了稳定、长周期运行。

摘要:本文主要对兖矿鲁南化肥厂13万吨/年合成氨装置变换气栲胶脱改由空气再生改喷射再生进行了总结, 针对空气再生存在的问题制定解决措施, 并对喷射再生改造存在的问题进行了阐述。

关键词:栲胶脱硫,喷射再生,措施,改造

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